

罗茨风机安全经验分享_罗茨风机
罗茨风机安全经验分享:罗茨风机安装4个注意事项,预防隐患发生,请读完!锦工风机
1、罗茨风机次序进行优化
随着时代的进步,罗茨风机安装中,安装技术与方法日新月异,安装方法不同,其优缺点与适用场合也是不同的,设备安装次序不同,产生的安装效果也是有所差异的,获得不同安装效率。基于此,摒弃传统思维模式,转变安装理念,不断改进并优化罗茨风机的安装次序,创新设备安装模式,为设备安装增添新的活力。
罗茨风机安装中,使用发电装置获得电源与动力源,推动设备运转,顺利进行设备安装。应在罗茨风机安装前,全面配备好装备设施,以此合理设置各类设备安装次序。改变、调整与化设备安装次序,并非简单的调整原有安装顺序,根据土建项目实际情况,秉承科学适用、经济可行与节省成本的理念,合理规划与安排设备安装次序。比如,合理安排井架、绞车、压风机以及变电所等设备的安装,在此基础上,合理制定安装方案,对各方案的经济与可行性进行全面分析,确定最优方案。优化设备安装次序,缩短项目工期,提高设备安装效率与合理性,以此有效降低设备安装隐患发生几率。
2、严格依照流程安装机电设备
对罗茨风机而言,其程序与步骤是既定的,有效规范并约束设备安装,以此高效完成设备安装,保障设备安装质量达到标准。同时,根据大量实践中没有严格依照既定程序安装机电设备,是造成安装隐患的重要原因。
罗茨风机安装后,要想消除各类安全隐患,提升项目安装质量与精度,依照设定程序与步骤安装机电设备是必然趋势,因而作为项目负责人与施工企业,必须要严格监控工作人员安装操作步骤与行为,安装人员在设备安装中,应严格依照设定程序与要求安装设备,以防随意更改或越过安装步骤进行设备安装。另外,为了提升安装人员综合素养与实操能力,施工企业要对安装人员加大专业技术与岗位培训,以便安装人员深入熟悉设备安装内容与流程,为规范安装流程提供保障。hdFJ1 1.COm
3、全面做好罗茨风机安装后期的调试运行
罗茨风机安装中,调试运行是最后一环,旨在检测设备能否正常运行,各参数设置是否与实际相一致,查看设备运行效率与项目整体协调性,确保设备正式运行后有效进行设备操作。设备安装中,根据不同安装需求、场合及使用对象,安装设备种类、数量比较多,因而在设备调试运行时,必须要综合考虑设备安装功能及相关因素,依照设备类型对调试方案进行合理调试,明确规定设备步骤与方式。
根据调试方案,试运行并调整已完成安装的几点设备,检查设备运行是否出现异常,各类参数设施是否符合设计要求。如果存在这些情况,要及时分析原因并采取有效措施解决这些问题,获得预期调试结果。
4、确保机电人员综合素养得到提升
一定程度上,机电人员综合素养对设备安装质量有很大的影响,为此安装人员综合素养的提升十分必要。
(1)为安装人员组织包含安装技术、内容及标准等在内的系统化培训。
(2)严格引导安装人员依照安装流程操作设备安装,执行设备供配电规定。
(3)对电源电路做好定期检查,发现问题及时采取解决措施。
(4)有效提示机电设备,确保设备运转正常。
作为一项复杂而艰巨的技术,罗茨风 机安装过程中,操作人员必须要重视该技术存在的安 全隐患,严格调试排查,提升自身综合素养与操作技 术,提高自身隐患发现能力,合理制定隐患应对策略。
锦工风机是一家生产罗茨风机近20年的厂家,如果您有此方面的采购定制问题,可以联系我们的全国免费客服热线
:罗茨鼓风机
罗茨风机安全经验分享:罗茨风机操作规程及保养
一 操作规程
1、操作人员经考试合格取得操作证,方准进行操作,操作者应熟悉本机的性能、结构等,并要遵守安全和交接班制度。
2、工作前应严格按照润滑规定进行注油,并保持油量适当。
3、检查电器装置、安全装置、传动装置状态是否良好。
4、运转中经常检查轴承温度是否正常,轴承温升应小于40℃并注意风机有无异常声音,振动是否加大,发现不正常情况时,应及时停机,进行检修。
5、运转中不允许对风机设备进行修理,检修后开动时,需注意风机各部位是否正常。
6、工作后必须检查、清扫设备,做好日常保养工作,并将各操作开关置于空档,拉开电源开关,达到整齐、清洁、润滑、安全。
二 日常保养
1、班前
(1)检查风机的润滑部位润滑油是否正常,轴承座内润滑脂为锈钢基润滑脂或二硫化铝润滑脂。
(2)检查风机设备是否完全正常,确认后方可运转。
2、班中
1、发现流量过大,不符合使用要求或短时间内只需较少的流量,可利用节流装置进行调整,达到使用要求。
2、运转时,发现不正常现象,如:轴承温升过高,电动机电流过大和温升过高,轴承箱振动剧烈等现象时,应立即停机,及时查明原因,设法消除或处理。
3、班后
工作结束后,切断电源,清扫、清洁风机设备。
定期保养
1、每运行1个月,应卸掉轴承侧益及轴承座上的沉头螺钉,注入2号钙钠基润滑油。
2、每运行3个月,应清除风机及气体输送管道内部的灰尘,污垢及水等杂质。
3、每运行3个月,应检查叶轮、主轴、轴承用煤油清洗轴承箱,检修后试运转时间不少于半小时,如无异常现象发生,方可正式使用
罗茨风机安全经验分享:罗茨鼓风机安全操作规程
原标题:罗茨鼓风机安全操作规程
罗茨鼓风机(罗茨风机),利用两个或者三个叶形转子在气缸内作相对运动来压缩和输送气体的回转压缩机。这种鼓风机结构简单,制造方便,适用于低压力场合的气体输送和加压,也可用作真空泵。
1、设备基础知识
1.1工作原理
罗茨风机是一种容积式鼓风机,通过一对转子的“啮合”(转子之间有间隙,又不相互接触)使进、出气口隔开。转子由一对同步齿轮传动,做反方向运动,将吸入的气体无内压缩的从吸气口推至排气口。气体到达排气口的瞬间,因排气侧高压气体的回流而被加压,从而完成气体输送。两转子互不接触,它们之间靠严密控制的间隙实现密封,故排出的气体不受润滑油污染。
罗茨风机工作原理图
1.2基本结构
罗茨风机主要由机壳、叶轮、传动轴、齿轮、轴承等组成。
罗茨风机结构示意图
1.3主要性能
主要参数包括:转速、压力、流量、轴功率及排气温度等。
1.4设备用途
适用于低压力场合的气体输送和加压,也可用作抽真空。
2、开停机步骤
2.1开机前的检查与准备
(1)准备必要的开车工具:阀门钩、扳手等。
(2)检查电机接地线是否完好(漏电可能导致触电事故)、地脚螺栓是否紧固(设备振动导致使用寿命缩短)、对轮罩是否扣好(存在机械伤害风险)等。
(3)检查润滑油油位、油质是否符合要求。
(4)盘车轻松无卡涩。
(5)检查进风口空气滤清器是否畅通,滤清器进口是否完全打开。
(6)有冷却水的风机,检查冷却水是否畅通。
2.2开机步骤
检查与准备工作完成后,即可开机。在开机时绝对禁止将进、出风口闸阀全部关闭,也不能在满载时突然开车。
(1)完全打开进气调节阀,出气调节阀、旁通管、冷却水阀。
(2)启动电机。空车运转20~30分钟,观察鼓风机有无不正常的现象,如发现有撞击或摩擦声,应立即停车检查,并排除故障。
(3)正常运转后,逐渐调节出口阀门(或逐渐关闭放空阀),逐渐加载到额定压强。
2.3日常巡检维护
(1)检查设备有无异常声响、振动、漏气。
(2)检查油位、油质是否正常。罗茨鼓风机的润滑油3~6个月更换一次。第一次起动后工作时间最多为200个小时,就应换油。
(3)检查冷却水是否畅通正常(观察水表是否转动或观察排水口有无水流出)。
(4)检查设备轴承和电机是否超温。
(5)检查风量、吸入和排出风压等参数是否在工艺指标范围内。
(6)检查电流表的示值,如出现异常应立即停车检查。
2.4停机步骤
(1)工艺降载荷。
(2)打开泄压阀泄压。
(3)待空载无压后,停止电机运行。
3.罗茨风机常见故障及处理方法
罗茨风机常见故障及处理方法
故障现象
故障原因
处理方法
风量不足
转子缝隙大
调整间隙
密封漏气
更换密封装置
过滤器网眼堵塞
更换或者清洗过滤器
电机过载
润滑油不行
调换优质润滑油
油环不转或者转动过慢
修理或者更换
风机轴电机对中不良
重新对中
密封磨损
密封环与轴套同轴度误差大
更换磨损的零部件
轴弯曲或杂物进入密封环
清除杂物并且进行轴校正
转子振动太大或者轴承间隙过大
更换轴承清除变形影响
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罗茨风机安全经验分享:罗茨鼓风机损毁事故案例分析
原标题:罗茨鼓风机损毁事故案例分析
2011年11月3日22时15分左右,云南省某公司冶炼分公司氧气站内忽然发出一阵异响。当班职工立即前往检查,发现氧气站内1号罗茨鼓风机叶轮损坏、机壳损毁。经过现场人员仔细查验,发现损毁的设备是2008年5月份出产的ARH-700型罗茨鼓风机。该设备的电机功率710kW,转速690 r/min,进气压力为48.1 kPa,升压压力53.2 kPa。
所幸事发时,现场没有职工,所以这起事故没有造成人员伤亡。如果现场有人,极有可能被爆炸波及或受到物体打击伤害,酿成惨重后果。这起事故造成了真空泵无法修复,彻底报废的严重后果。经估算,事故造成的直接经济损失达39.8万元。
事故原因
事故发生后,公司技术人员于11月10日对损坏的罗茨鼓风机进行拆开检查,发现该设备主动轮、被动轮轴承完好,主动齿轮、被动齿轮啮合完好,齿轮轴完好;主动叶轮、从动叶轮有裂纹存在,其中从动叶轮破损较为严重,主动叶轮次之;从动齿轮轮毂有一明显裂纹,裂纹长度已覆盖齿轮轮毂,其中轮毂正面裂纹长度为100 mm,侧面裂纹长度为140 mm。
技术人员查阅了该设备的检维修记录后,经过分析认定,该设备本身存在一定的先天缺陷和制造质量问题。该设备在使用过程中,曾多次发生异常或故障隐患造成停机检修。工人在更换新的润滑油时,常常在箱底部发现不明金属颗粒、片、粉末,叶轮与叶轮中间多处有摩擦痕迹。
另外,由于该设备两叶轮有裂纹现象,造成了动平衡紊乱,随着设备带负荷运行,裂纹逐步加大,使该设备振动值过大,最终超过屈服极限值发生两叶轮损坏,导致从动齿轮轮破裂,设备损毁,这是造成事故的直接原因。
经过查验历史检测数据,发现在2011年7月20日测量数据报告中,已经测量出前轴承振动值严重超标,但设备仍在“带病工作”。这也暴露出公司对设备运行监控管理不到位;未能及时消除缺陷,检修质量达不到标准,间隙调整与标准仍有明显偏差,振动值严重超标仍然继续使用等问题。
防范类似事故再次发生
针对这起事故暴露出的问题,该厂要求职工认真落实各项责任制,将安全制度落在实处。
首先是从设备运行规章制度入手,加强对设备操作的组织管理,明确责任,各司其职。严格规范设备运行的规章制度,杜绝设备带病运行。同时,为确保新、老设备的安装质量,公司要求在设备安装前,对叶轮进行探伤。当确认无缺陷后,再对叶轮进行动平衡校验;确认无误后,才能进行安装,防止设备的“先天缺陷”。其次是加强安全教育、提高安全意识。定期开展安全警示教育,提高工作人员安全防范意识,做到警钟长鸣。开展安全技术交底,对操作工人进行设备结构、设备维修、设备操作的专业培训,全面提高设备操作人员、维修人员的整体素质。此外,公司还建立了一支相对稳定、高水平的维修队伍,确保维修质量。最后是完善事故应急处置,结合公司实际,建立真空泵事故应急预案,确保操作工人人身安全。
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